連續磨機的功率配置是按照預計要達到的台時產量,選擇連續(xù)磨機的筒(tǒng)體直(zhí)徑,實用的功(gōng)率與電動機的功率等級不相匹(pǐ)配,因此,根據實用功率,選擇功(gōng)率比(bǐ)較大(dà)些的電機,再按照電機功率反算出研磨體裝載量和(hé)筒體長度。以前老(lǎo)式的連續磨機中有一部分規格的磨機筒體長度不是整數,原因就在於(yú)此。磨機是(shì)重載帶負荷起動設備,起動階段耗用功率是正常生產所需功率(lǜ)的5倍左右,因此老式的連續磨機普遍的存在著配置功率比正常工(gōng)作所需功率較大的現象。這就造成(chéng)了電動機不能接近滿負荷(hé)工作、工作效率差、功率(lǜ)因(yīn)數低的現象,供電和用(yòng)戶雙方在經濟上都會(huì)受(shòu)到損失(shī)。
在研究解決(jué)這個問(wèn)題(tí)時,國外(wài)工程技術人員發現,起動電流過大的原因中,連續磨機(jī)滑動軸承是一(yī)主(zhǔ)要原因。磨機起動(dòng)時,主滑動(dòng)軸承產生的阻(zǔ)力矩較大,占起動電流(liú)的0.4。在一些磨機設計中采用了動靜,減小了起動電流0.4和正常的工作電(diàn)流,但是又(yòu)出現新的問題,因為這種軸(zhóu)是靠高壓油將中空軸浮起以減小摩擦係數,這需要(yào)近百公斤/平方厘米的油壓和一定的油量(liàng)才能實現,而(ér)這種常期在高壓下運行的液壓件及管路很難使(shǐ)用較長時間。後(hòu)來改成了高壓起動、低壓運行的方案。大直徑的連(lián)續磨機目前仍在使用這種技術